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以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動高效發(fā)展
發(fā)布日期:2024-04-24    作者:陳曉蒙 王軼韜    
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近年來,陜鋼集團漢鋼公司在燒結(jié)工藝技術(shù)創(chuàng)新上開展了多項攻關(guān)項目,以專業(yè)技術(shù)人員自主創(chuàng)新為突破口,讓技術(shù)人員在創(chuàng)新的舞臺上大展身手,讓企業(yè)在創(chuàng)新的驅(qū)動下高效發(fā)展。

“一種漸變式混勻礦堆料方法”,解決“卡脖子”難題

以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動高效發(fā)展

“堆料機每次在行程末端停留的時間太長,等人工操作完成后,料已經(jīng)堆了3噸左右,這勢必會造成混勻料堆料作業(yè)效率低、精度差、成分偏析等問題。”

工藝檢查期間,燒結(jié)廠技術(shù)員鄧波站在原料混勻現(xiàn)場,他打開話匣談起造成原料成分偏析,影響燒結(jié)過程穩(wěn)定的痛點問題。

多年來,鄧波鉚足勁做的一件事,就是攻克燒結(jié)過程中原料精度差、成分偏析這一頑疾。在發(fā)現(xiàn)問題之后,他第一時間向技術(shù)組提出自己的想法:消除堆料機行程的終端停頓,改為全自動堆取料。

勇于創(chuàng)新和敢于挑戰(zhàn),永遠都是技術(shù)人員堅定的選擇。經(jīng)過不懈的探索和嘗試,鄧波帶領(lǐng)兩名技術(shù)成員終于將程序安裝完成。自動化堆料技術(shù)的引入,推進了創(chuàng)新優(yōu)化自動化與堆料工藝的進一步融合,使得混勻料堆料過程更為流暢,更加精確和高效,避免了因人為因素導(dǎo)致的偏析,提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。該技術(shù)在通過國家發(fā)明專利的同時,獲得了“全國機冶建直供創(chuàng)新項目三等獎”,在行業(yè)內(nèi)樹立了漸變式堆料技術(shù)的標桿。

“一種節(jié)能型提溫技術(shù)”,推動實現(xiàn)降本增效

以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動高效發(fā)展

  “從這個畫面看,環(huán)冷第三段廢氣溫度至少還有200℃的余熱可以回收利用,咱們?nèi)ガF(xiàn)場看看……”維修車間班長紀長安帶著幾個電工在主控室查看了環(huán)冷機廢氣溫度趨勢圖之后迅速趕往現(xiàn)場。

  到達現(xiàn)場后,紀長安檢查了環(huán)冷風(fēng)機的開度和頻率,站在最后兩個風(fēng)機前若有所思地說:“余熱回收滿負荷運轉(zhuǎn),三段溫度還這么高,如果想辦法把這一段溫度也收集起來,能成大事呢!”

  作為一名設(shè)備技術(shù)員,紀長安有一項過人的技能,就是通過設(shè)備運行中的數(shù)據(jù)找到降本增效的創(chuàng)新點。這項技能的練就是長期與一線設(shè)備打交道,琢磨、實驗、論證出來的。這次的現(xiàn)場勘查,又讓他腦洞大開,他當即對車間提出了自己的意見,得到支持后,便與幾個技術(shù)員成立了QC小組,嘗試將環(huán)冷三段溫度通過管道回收用于熱水箱保溫。經(jīng)過數(shù)月的研究、作圖和現(xiàn)場勘驗,QC小組利用不銹鋼管道自主設(shè)計、制作并安裝了750米的導(dǎo)熱裝置,將環(huán)冷機的余熱引至熱水箱。投用后,熱水箱水溫提升并保持到90℃以上,降低了熱水箱低壓蒸汽的消耗,全年創(chuàng)效150余萬元,該項目獲得了國家發(fā)明專利。

“一種料面噴吹技術(shù)”,開辟節(jié)能降耗新路徑

以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動高效發(fā)展

  “料面溫度如果不能保持,抽風(fēng)效果就會受影響,風(fēng)量大,效率低,勢必對熔劑成本控制帶來挑戰(zhàn),成品質(zhì)量也會受影響。”剛對標學(xué)習(xí)回來的陰瑞強在分享會上說道,“在料面中段加上蒸汽,可以把料溫提升5℃左右,那么燃料配比就能降低0.1%,固燃降本將是一筆可觀的數(shù)字。”

  隨著自動化、智能化步伐的加快,燒結(jié)設(shè)備不斷更新,產(chǎn)品質(zhì)量要求越來越高,崗位操作人員從一個班8名逐漸精簡到2名,這對操作人員的技能要求也越來越高。陰瑞強憑借過人的技能和肯吃苦的作風(fēng),從一名工藝員一步一步走上了生產(chǎn)管理崗位,在燒結(jié)技術(shù)進步上一點點思索,一項項創(chuàng)新。經(jīng)過縝密的勘查和分析,確定最佳噴吹位置,和最合理的噴吹量,利用大修時間在燒結(jié)機10#~19#風(fēng)箱的料面上安裝蒸汽噴吹裝置噴灑蒸汽,充分利用燒結(jié)礦層中殘留的碳,進一步降低固燃消耗,僅這一項技術(shù)創(chuàng)新,每年就可節(jié)約熔劑成本200萬元左右,同時,減少氮氧化物產(chǎn)生量約20mg/m3,將超低排放的企業(yè)責(zé)任和社會責(zé)任穩(wěn)穩(wěn)扛在肩上。(陳曉蒙 王軼韜)